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汝鑫產(chǎn)品分類(lèi)

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溫州汝鑫機(jī)械有限公司
手 機(jī):177-0687-6363
聯(lián)系人:李經(jīng)理
地 址:浙江省溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)瑞鳳北路63號(hào)
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行業(yè)動(dòng)態(tài)

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  • 拋丸機(jī)出口輥掃不干凈帶鋼砂,拋丸后鋼板變形及鋼板正反面質(zhì)量監(jiān)控等問(wèn)題的解決辦法
  • 1.表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn),。
    2.表面清潔度標(biāo)準(zhǔn),。
    因我們的拋丸的下道工序熱處理爐對(duì)鋼板清潔度的要求較高,至少達(dá)到Sa2.5級(jí),,最好達(dá)到Sa3級(jí),。由于常化爐是無(wú)氧爐,,且主要是淬火,。如果鋼板下表面的氧化物沒(méi)有清除徹底。進(jìn)入爐內(nèi)后,,在高溫下氧化物會(huì)粘附在熱處理爐的下表面結(jié)成瘤狀物,。然后瘤狀物反過(guò)來(lái)會(huì)對(duì)爐內(nèi)進(jìn)行處理的鋼板下表面,反向施壓形成凹坑(輥�,。,,F(xiàn)在市場(chǎng)上對(duì)產(chǎn)品表面質(zhì)量的要求日趨嚴(yán)苛,有輥印的鋼板會(huì)造成大量的客戶(hù)投訴,,不僅影響產(chǎn)品在客戶(hù)心目中的形象,,同時(shí)也造成了客戶(hù)索賠的大量增加,嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)效益,。
    針對(duì)這種情況,,拋丸機(jī)成了關(guān)鍵的設(shè)備,,拋丸質(zhì)量的好壞直接影響了鋼板的下表質(zhì)量。所以鋼板下表的拋丸質(zhì)量是重點(diǎn)檢查的對(duì)象,。我們使用的是DISA公司的8拋丸器的通過(guò)式拋丸機(jī),,拋頭采用的是37KW直聯(lián)結(jié)構(gòu),具有傳動(dòng)效率高,、拋丸量大,、覆蓋面積大的優(yōu)點(diǎn)。拋頭的放置是上下對(duì)稱(chēng),、前后對(duì)稱(chēng)的布局,。
    設(shè)備投入使用后,效果還是基本達(dá)到預(yù)期的要求的,。但也存在一些小問(wèn)題,。比如本機(jī)的丸料清掃采用的是三道清掃工序:1、刮板清掃2,、滾刷清掃3,、高壓風(fēng)機(jī)吹掃。 正常使用時(shí)這三道工序是能夠滿(mǎn)足清掃要求的,,出拋丸室的鋼板表面基本無(wú)鋼丸,。但由于是進(jìn)口設(shè)備當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)這套清掃裝置時(shí),是按歸照鋼板每米彎曲率為6mm,,事實(shí)上由于種種原因,,經(jīng)常達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。這樣只能人為地將刮板抬高,,從而導(dǎo)致過(guò)多的鋼丸進(jìn)行刷掃環(huán)節(jié),超出了機(jī)器當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)能力,。這樣出拋丸機(jī)的鋼板表面就帶出了不少鋼丸,。
    機(jī)器在設(shè)計(jì)的時(shí)候最薄的板是10mm,在實(shí)際操作中經(jīng)常有6mm的鋼板進(jìn)行拋丸,。還有9鎳鋼,,這種鋼的材質(zhì)比較軟。但在軋制的時(shí)候表面要增加一層保護(hù)涂層,,需要用較大的拋丸量來(lái)進(jìn)行處理,。經(jīng)常出現(xiàn)鋼板變形,一般表現(xiàn)為向上凸起,。初期分析以為是上表拋丸速度過(guò)大,,將鋼板向上拱起。然后將下表的電流調(diào)小,,實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)效果并不理想,。后來(lái)分析鋼板凸起的原因,,應(yīng)該是拋丸應(yīng)力引起的變形。這種情況在厚板上面反映并不明顯,,但在薄板上非常明顯,。
    還有就是觀(guān)察拋丸后的清潔度效果時(shí),一般都采取人站在鋼板上表來(lái)觀(guān)察,。下表一般不檢查,,只是通過(guò)電流相同,來(lái)確定下表的質(zhì)量應(yīng)與上表面一樣,。事實(shí)上經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用發(fā)現(xiàn),,后道工序中常化爐的爐輥結(jié)瘤情況還是比較嚴(yán)重的,。推斷應(yīng)該是拋丸質(zhì)量出了問(wèn)題,,上表面拋丸沒(méi)有問(wèn)題,不代表下表面的拋丸質(zhì)量也好,。
    針對(duì)這些情況 ,,我們針對(duì)該公司的拋丸機(jī)設(shè)備進(jìn)行了以下改進(jìn)。
    1)在原拋丸機(jī)的出口處增加一道刷掃及吹掃裝置,。并且在底部增加了自動(dòng)回收丸料螺旋,,將收集到的鋼丸送回拋丸室內(nèi)。增加的刷掃采用與原機(jī)器聯(lián)機(jī)的方式,,高度通過(guò)HMI輸入進(jìn)PLC會(huì)自動(dòng)運(yùn)行,。這樣經(jīng)過(guò)兩道清掃系統(tǒng),即使鋼板變形再?lài)?yán)重,,也能保證出來(lái)時(shí)不帶鋼丸出來(lái),。即改善了現(xiàn)場(chǎng)的工況,不再有多余的鋼丸帶出,,同時(shí)也減輕了工人的工作強(qiáng)度,。
    2)針對(duì)拋丸后鋼板變形的狀況,經(jīng)多次實(shí)驗(yàn)研究后發(fā)現(xiàn)是拋丸后鋼板表面殘余壓應(yīng)力而引發(fā)的變形,。正常拋丸時(shí),,上下表面的拋丸量如果相等時(shí),那么上下表面的殘余壓應(yīng)力會(huì)相互抵消�,,F(xiàn)在拋丸后常出現(xiàn)的狀況是,,鋼板向上表面的凸起。說(shuō)明鋼板上表面的殘余壓應(yīng)力較大,,也就是說(shuō)上表面的拋丸量比下表面大,,一般來(lái)說(shuō)拋丸電流直接反應(yīng)的就是拋丸量。所以正常調(diào)校時(shí)會(huì)將上下表面的電流調(diào)成一致。直覺(jué)上應(yīng)該是上下表面拋丸的情況應(yīng)該是一樣的,,但事實(shí)上由于下面的拋丸器是將鋼丸向上拋出,,同樣的負(fù)載情況下,拋出的鋼丸是會(huì)比上面的要少一些,。分析后,,我們決定將下表的拋丸電流調(diào)校成比上表大10%,這樣鋼板的凸起現(xiàn)象基本杜絕了,。
    3)鋼板下表的拋丸質(zhì)量難以監(jiān)控的情況,,我們對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的輥道基礎(chǔ)作了改進(jìn)。在拋丸室出口外的輥道下方,,增加了一個(gè)觀(guān)察坑,。如有需要,我們可以在坑中觀(guān)察每一塊鋼板下表面拋丸情況,。此外對(duì)下表的拋丸質(zhì)量不僅止于視覺(jué)上的拋丸干凈,,還用白色膠帶對(duì)下表進(jìn)行粘附檢測(cè)。具體做法是,,將白色膠帶粘在剛拋丸出來(lái)的鋼板下表,,撕下后用10倍放大鏡觀(guān)察上面粘附的鐵粉多少。同時(shí)根據(jù)不同的拋丸清潔度情況,,制定了5級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并制成樣板,。規(guī)定只有達(dá)到2級(jí)以上的才算達(dá)標(biāo),方可進(jìn)入下一道工序,。

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